想要把
数控维修学好,学精,除了必要的理论知识,还需要进行实践操作,这点是必不可少的,不少人在理论知识学非常好的情况下,让他进行数控维修时却掉链子了,这就像两条腿一长一短,所以就不可能顺利的进行操作了。所以在这里,我们为大家准备了一个数控维修案例,大家可以分析一下,看看你的分析结果是不是和小编的一样,
故障现象:一台配套FANUC 11M系统的卧式加工中心,在加工时主轴运行突然停止,驱动器显示过电流报警。
分析与处理过程:经查交流主轴驱动器主回路,发现再生制动回路、主回路的熔断器均熔断,经更换后机床恢复正常。但机床正常运行数天后,再次出现同样故障。
由于故障重复出现,证明该机床主轴系统存在问题,根据报警现象,分析可能存在的主要原因有:
1)主轴驱动器控制板不良。
2)电动机连续过载。
3)电动机绕组存在局部短路。
在以上几点中,根据现场实际加工情况,电动机过载的原因可以排除。考虑到换上元器件后,驱动器可以正常工作数天,故主轴驱动器控制板不良的可能性亦较小。因此,故障原因可能性最大的是电动机绕组存在局部短路。
维修时仔细测量电动机绕组的各相电阻,发现U相对地绝缘电阻较小,证明该相存在局部对地短路。
拆开电动机检查发现,电动机内部绕组与引出线的连接处绝缘套已经老化;经重新连接后,对地电阻恢复正常。再次更换元器件后,机床恢复正常,故障不再出现。
怎么样,你的分析结果对了吗,如果没对的话也不要紧,回去在多加练习就好了。